主预变炉床层温度突然下降原因及处理方法?

题目
问答题
主预变炉床层温度突然下降原因及处理方法?
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相似问题和答案

第1题:

再生塔顶温度下降原因及处理方法有哪些?


正确答案: 1)再生气憋压。通知硫回收降PV408压力或再生气部分放空。
2)回流水量过大。减少Fv405流量。
3)溶液水含量低。将水直接加至塔底或加大FV405回流水量。
4)前系统液位波动。稳定前系统液位,缓慢提再生塔液位。
5)再生塔补液过急。暂停补液,等正常再缓慢补液。
6)系统热量不够。联系气化加量,或向E407B加蒸汽。

第2题:

甲烷化炉床层温度暴涨的原因有哪些?如何进行判断?处理不及时的危害?


正确答案: 原因:
1、低变炉出口CO含量超标。
2、脱碳塔出口CO2超标。
3、N2过氧。
4、净化III脱碳气经FV459倒流至甲烷化。
5、E302内漏。
判断:
1、系统负荷增加,联系分析室做低变炉CO及脱碳塔CO2指标分析,判断是否超标。
2、如果甲烷化炉炉温暴涨,并且上升速度快,可判定N2过氧。
3、如果向净化III配氢,FI459流量瞬间回零,接着流量增大,联系净化III控制室,询问配氢压力是否高于PI457。
4、以上程序检查无误,可考虑E302设备内漏。
处理:
1、如系系统负荷增加,造成进入甲烷化炉的CO和CO2含量增大引起炉温上涨,可以及时调节甲烷化炉入口温度,稳定好变换操作,根据负荷及时调整FV451循环量,将CO和CO2控制在指标范围内。若生产负荷增加过猛,炉温剧烈上升时,应减小负荷,情况严重时按紧急停车处理。
2、如系N2过氧,立即通知调度甲烷化及后系统切气,停配氢,根据过氧情况决定能否用脱碳气降甲烷化炉温;必要时可将甲烷化压力卸尽用0.4或1Mpa蒸汽给N2甲烷化炉降温。注意,置换时管道一定要彻底,防止二次带氧入炉。
3、如果是甲醇脱碳气压力高于PV457压力,气体倒流入甲烷化炉,切配氢,并用氮气降温。
4、如系设备内漏,通知分析室加强甲烷化炉入口气体成分分析,根据情况决定是否停车检修设备。
处理不及时的危害:
处理不及时会造成甲烷化炉炉温暴涨,烧毁催化剂,严重时甚至造成设备爆炸的恶性事故,造成系统停车。
应知应会部分:
1、甲烷化反应是强烈的放热反应,若原料气中CO和CO2含量增高,易造成催化剂超温事故,同时使进入合成氨系统的甲烷含量增加。对于配套甲烷化消除CO和CO2的,要求CO+CO2含量<0.7%,即低变炉出口CO0.4%和脱碳塔出口CO20.3%之和。因为在绝热条件下,原料气中有0.1%的CO转换为甲烷,原料气温度升高7.4℃,0.1%的CO2转换为甲烷,原料气温度升高6℃,0.1%的O2反应原料气温度升高16.5℃。
2、甲烷化炉操作温度一般控制在270-350℃之间为宜,温度过高,对化学平衡不利,容易产生析碳反应,使催化剂超温,活性降低;温度过低,则反应速度过慢。在炉温低于180℃时,催化剂容易产生羰基镍,
N.i+4CO=Ni(CO)4
羰基镍不仅对催化剂有害,而且对人体的毒害非常大,因此催化剂降温至180℃时停止使用含有CO的工艺气,改用氮气。

第3题:

关于预加氢原料带水的现象,下列描述错误的是()。

A、反应加热炉出口温度下降

B、预加氢反应入口温度突然下降

C、催化剂床层温度突然下降

D、预加氢反应温升突然上升


参考答案:D

第4题:

简述锅炉主蒸汽温度高的原因、现象及处理方法。


正确答案: 原因:
(1)火焰中心上移;
(2)给水温度降低;
(3)水冷壁、省煤器积灰结焦;
(4)锅炉升负荷;
(5)过热器吹灰频繁;
(6)煤质挥发分降低,煤粉细度增大;
(7)减温水量减少;
(8)一、三次风率增大;
(9)二次风率变小;
(10)汽温自整定值偏高。
现象:
(1)过热器出口温度升高;
(2)汽温高限报警信号出;
(3)投入汽温自调时,减温水量增大。
处理:
(1)将减温水切为手动,增加减温水量;
(2)加强水冷壁、省煤器吹灰;
(3)迅速降低炉内热负荷,及时调整风粉配比;
(4)降低火焰中心,增加下排粉量,减少上、中排粉量;
(5)调整烟气挡板,使过热器侧烟气量减少;
(6)将主蒸汽温度自整定值降低;
(7)联系汽轮机运行人员提高给水温度(在给粉温度偏低的情况下);
(8)联系运行人员调整煤质,同时将煤粉细度调小。

第5题:

造成转化器进口温度突然下降,负压下降很多的原因有哪些?如何处理?


正确答案: 原因(1)SO2风机前管道或设备有严重漏气,使SO2浓度突然降低很多(2)沸腾炉断矿(3)仪表故障。
处理方法:(1)检查系统漏气并消除,如无法处理,汇报请示后方可处理(2)与焙烧联系,如即刻正常,可不调节,如转化器温度下跌很多,则要关小副线阀进行提温(3)联系仪表检修处理。

第6题:

主预变炉床层温度突然下降原因及处理方法?


正确答案: 原因:
A. 粗煤气带水,
B. L-401表不好使向炉内带水
C. 粗煤气负荷波动太大
处理:
A. 立即向床层通入中压蒸汽,提高床层温度
B. 检查L-401表
C. 打开变换炉导淋排水。

第7题:

变换炉内温度突然升高原因及处理方法?


正确答案: (1) 粗煤气中O2含量增高
(2) 床层中发生甲烷化反应
(3) 触媒活性好,反应转化率高而放热量增多。
(4) 触媒内局部反应,床层阻力不匀。
(5) 触媒热量传递效果差,散热不匀。
处理:变换炉内温度突然升高时,应立即手动打开F-004,向炉内通蒸汽降温;然后检查触媒温度升高原因,视具体情况予以排除。

第8题:

23#变换炉床层温度下降的原因?


正确答案: 1. 粗煤气带水
2. L-401表不好使向炉内带水
3. 粗煤气负荷波动太大。

第9题:

简述转化炉温度突然下降的原因及处理?


正确答案: 原因:
(1)转化炉热电偶坏。
(2)蒸汽带水入炉。
(3)富氧空气流量减少或中断。
处理:
(1)联系仪表工修复转化炉温度,同时稳定各工艺参数,参照其余温度进行操作。
(2)联系水系统岗位降低汽包液位,排放蒸汽导淋,必要时切除自产蒸汽,用外来高压蒸汽维持生产,待水系统恢复正常后再将自产蒸汽并入生产系统。
(3)适当增加富氧空气流量,若富氧空气中断,不能送入转化炉时,应做紧急停车处理。

第10题:

触媒层温度突然下降都有哪些原因?


正确答案: 1、表指示失灵造成假指示。
2、前部工序突然大幅度减少负荷。
3、冷凝塔分离不好或液位计失灵,致使合成塔带液。
4、触媒中毒严重。
5、内件上部突然泄露,气体直接进入触媒层。