脱硫塔压差高的现象,原因有哪些?怎么进行处理?处理不及时的危害。

题目

脱硫塔压差高的现象,原因有哪些?怎么进行处理?处理不及时的危害。

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相似问题和答案

第1题:

PI410压力高限、低限的原因?怎么处理?处理不及时的危害?


正确答案: 高限原因:
1、C402联通开度大;
2、C402气液分离罐排空串气;
3、PV407压力高;
4、系统负荷大,V402B闪蒸量大;
5、C402出口阀开度小,打气量不好;
6、C402跳车;
7、LV411液位高。
处理:
1、检查C402联通至出口阀开度调整至正常值;
2、严禁气液分离罐排空,液位保持20%左右;
3、根据PV407压力作相应调整;
4、C402跳车按照操作法开启备泵,用PV410保压;
5、稳定好LV411液位。
低限原因:
1、系统负荷低,闪蒸量小;
2、PV407压力低;
3、PV410有放空;
4、LV411液位低。
处理:
1、联系调度,系统加量;
2、调整PV407压力至正常;
3、关闭PV410切断阀,联系仪表校验;
4、稳定好LV411液位。
危害:
1、处理不及时造成C402跳车,放空污染环境;
2、处理不及时造成酸性气浓度降低,影响硫回收及亚砜正常运行;
3、处理不及时造成系统跑液,严重时系统被迫停车。

第2题:

甲烷化炉床层温度暴涨的原因有哪些?如何进行判断?处理不及时的危害?


正确答案: 原因:
1、低变炉出口CO含量超标。
2、脱碳塔出口CO2超标。
3、N2过氧。
4、净化III脱碳气经FV459倒流至甲烷化。
5、E302内漏。
判断:
1、系统负荷增加,联系分析室做低变炉CO及脱碳塔CO2指标分析,判断是否超标。
2、如果甲烷化炉炉温暴涨,并且上升速度快,可判定N2过氧。
3、如果向净化III配氢,FI459流量瞬间回零,接着流量增大,联系净化III控制室,询问配氢压力是否高于PI457。
4、以上程序检查无误,可考虑E302设备内漏。
处理:
1、如系系统负荷增加,造成进入甲烷化炉的CO和CO2含量增大引起炉温上涨,可以及时调节甲烷化炉入口温度,稳定好变换操作,根据负荷及时调整FV451循环量,将CO和CO2控制在指标范围内。若生产负荷增加过猛,炉温剧烈上升时,应减小负荷,情况严重时按紧急停车处理。
2、如系N2过氧,立即通知调度甲烷化及后系统切气,停配氢,根据过氧情况决定能否用脱碳气降甲烷化炉温;必要时可将甲烷化压力卸尽用0.4或1Mpa蒸汽给N2甲烷化炉降温。注意,置换时管道一定要彻底,防止二次带氧入炉。
3、如果是甲醇脱碳气压力高于PV457压力,气体倒流入甲烷化炉,切配氢,并用氮气降温。
4、如系设备内漏,通知分析室加强甲烷化炉入口气体成分分析,根据情况决定是否停车检修设备。
处理不及时的危害:
处理不及时会造成甲烷化炉炉温暴涨,烧毁催化剂,严重时甚至造成设备爆炸的恶性事故,造成系统停车。
应知应会部分:
1、甲烷化反应是强烈的放热反应,若原料气中CO和CO2含量增高,易造成催化剂超温事故,同时使进入合成氨系统的甲烷含量增加。对于配套甲烷化消除CO和CO2的,要求CO+CO2含量<0.7%,即低变炉出口CO0.4%和脱碳塔出口CO20.3%之和。因为在绝热条件下,原料气中有0.1%的CO转换为甲烷,原料气温度升高7.4℃,0.1%的CO2转换为甲烷,原料气温度升高6℃,0.1%的O2反应原料气温度升高16.5℃。
2、甲烷化炉操作温度一般控制在270-350℃之间为宜,温度过高,对化学平衡不利,容易产生析碳反应,使催化剂超温,活性降低;温度过低,则反应速度过慢。在炉温低于180℃时,催化剂容易产生羰基镍,
N.i+4CO=Ni(CO)4
羰基镍不仅对催化剂有害,而且对人体的毒害非常大,因此催化剂降温至180℃时停止使用含有CO的工艺气,改用氮气。

第3题:

磨煤机进出口差压建立不起来原因有哪些?如何处理?
磨煤机进出口差压建立不起来主要有以下原因:
(1)进出口差压表坏。
(2)排粉机工作不正常。
(3)排粉机入口档板开度太小或入口档板故障导致未开或开度过小。
(4)粗、细粉分离器或木屑分离器堵塞严重。
(5)防爆门或管道破裂。
(6)给煤机故障或转速过低或断煤、堵煤引起磨煤机进煤量太少。
(7)隔离风门故障或其它原因引起磨煤机入口无法通风。
处理方法:
(1)校验并修复进出口差压表。
(2)检修排粉机。
(3)检查并调整排粉机入口档板至正常开度。
(4)疏通粗、细粉分离器或木屑分离器。
(5)修复破损的防爆门或管道。
(6)保证合适的磨煤机进煤量。
(7)检查隔离风门等部件,保证磨煤机入口通风畅通。

第4题:

乙烯精馏塔塔压偏高有哪些原因?如何处理?


正确答案: 1.再沸器加热大,减小再沸量。
2.回流量小,增大回流。
3.甲烷塔加热不好,导致CH4漏入乙烯塔,提高甲烷塔釜温。
4.塔顶冷凝器冷剂温度高,调整丙烯机降低一段吸入温度。

第5题:

除尘室压差高现象原因及处理?


正确答案:现象:除尘室压差高。
原因:
(1)布袋积灰过多,清灰频率过缓。
(2)清灰压力低,清灰效果不佳。
(3)布袋使用期限已到。无法彻底清除积灰。
处理:
(1)检查清灰系统是否工作正常,清灰压力及频率是否符合要求。
(2)对二个除尘室压差进行比较,看压差是否有偏高或偏低的除尘室。如有应立即查明原因。
(3)就地检查储气罐、压缩空气管道及电磁脉冲阀是否泄漏。
(4)立即通知检修处理设备缺陷,并做好记录。

第6题:

脱硫塔压差高原因?有什么危害?处理?


正确答案: 原因:
(1)系统生产负荷过大。
(2)溶液脏起泡造成拦液。
(3)正压室进液或负压室漏气。
危害:
(1)易造成拦液,生产无法进行。
(2)操作弹性小,易造成大量跑液。
处理:
(1)通知调度前系统减量,后系统大减量或切气,部分在脱硫塔前放空。
(2)逐渐减少脱硫塔溶液循环量。
(3)加强脱硫出口分析。
(4)如已造成拦液,跑液,应加强分离器中溶液的回收。
(5)根据造成压差高的原因作相应处理。

第7题:

脱硫塔压差高有什么危害?


正确答案: (1)易造成拦液,生产无法进行
(2)操作弹性小,易造成大量跑液

第8题:

压气机进口滤网差压高有哪些原因?如何处理?


正确答案: 原因:
(1)过滤器堵塞;
(2)差压变送器和差压开关信号失真。
处理:
(1)检查差压变送器和差压开关;
(2)按规定启动脉冲清吹系统;
(3)如果压差不能降低到正常范围内,应减负荷防止跳机;
(4)检查滤网有无大的异物引起压差高;
(5)根据实际情况决定是否停运机组;
(6)如机组已停运,更换滤网。

第9题:

脱硫塔压差高的原因说法不正确的是()。

  • A、生产负荷过大
  • B、溶液脏拦液
  • C、液位过高

正确答案:C

第10题:

干气脱硫塔超压的现象、原因、处理方法是什么?


正确答案: (1)现象
塔压力升高,压力上限报警。
(2)原因
1)瓦斯管网憋压。
2)处理量突然大幅度增加。
3)压控阀失灵全关。
(3)处理方法
1)及时联系厂调度撤瓦斯管网压力,紧急时可以通过泄压线泄压。
2)仪表失灵,及时改手动或副线控制,联系仪表工处理。